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工程師論文發(fā)表水電站輔助設(shè)備控制系統(tǒng)技術(shù)改造

所屬欄目:電力論文 發(fā)布日期:2015-03-24 16:09 熱度:

   摘要:隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,各種計(jì)算機(jī)技術(shù)在水電站綜合自動(dòng)化控制方面得到了很大的應(yīng)用。其中可編程邏輯控制器PLC在控制方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),因此在水電站機(jī)電設(shè)備控制領(lǐng)域有非常廣闊的應(yīng)用空間。本文主要對(duì)PLC在水電站輔助設(shè)備控制系統(tǒng)的技術(shù)改造進(jìn)行了初步的探討。

  關(guān)鍵詞:工程師論文發(fā)表,PLC,水電站,輔助設(shè)備控制系統(tǒng)

  可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一種新型的專(zhuān)門(mén)為工業(yè)控制而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作的自動(dòng)控制裝置,它將傳統(tǒng)的繼電器控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)融為一體,具有功能強(qiáng)、通用性好、靈活、可靠性高、環(huán)境適應(yīng)性好、編程簡(jiǎn)單、使用和維護(hù)方便,以及體積小、重量輕、功耗低等一系列優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于水電站機(jī)電設(shè)備控制領(lǐng)域。PLC為水電站的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)了保障,為電站實(shí)現(xiàn)“無(wú)人值班、少人職守”奠定了良好的基礎(chǔ)。下文主要闡述PLC在水電站輔助設(shè)備控制系統(tǒng)技術(shù)改造中的應(yīng)用。

  1、PLC 的工作原理

  第一階段,輸入處理階段。在這一階段,可編程邏輯控制器用掃描的方式來(lái)讀取采樣數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于輸入映像寄存器中所對(duì)應(yīng)的單元。在這過(guò)程中,即使輸入的數(shù)據(jù)狀態(tài)發(fā)生了變化,輸入映像寄存器中的處理單元所接收的數(shù)據(jù)也不會(huì)被改變,直到下一個(gè)掃描周期到來(lái),才進(jìn)行輸入采樣,重新進(jìn)入可輸入狀態(tài)。

  第二階段,程序處理階段。在用戶(hù)程序執(zhí)行的過(guò)程中,可編程邏輯控制器的執(zhí)行順序總是自上而下地對(duì)用戶(hù)程序進(jìn)行掃描,在掃描的過(guò)程中,按照固定的順序和路線進(jìn)行運(yùn)算,其中掃描順序也是由左至右、自上而下,從0步開(kāi)始順序運(yùn)算,得出運(yùn)算結(jié)果并將該結(jié)果寫(xiě)入映像寄存器中,最終確定是否執(zhí)行用戶(hù)程序中的處理指令。

  第三階段,輸出處理階段。在全部程序執(zhí)行完畢,輸出映像器中的輸出繼電器的通斷狀態(tài)轉(zhuǎn)存到輸出鎖存器中,成為PLC的輸出,驅(qū)動(dòng)外部負(fù)載。這一階段中的輸出,才是可編程邏輯控制器所要完成的真正任務(wù)。

  2、PLC 在油壓裝置控制中的應(yīng)用

  2.1 油壓裝置控制系統(tǒng)的基本要求

  油壓裝置是水電站不可缺少的重要輔助設(shè)備,它產(chǎn)生并貯存高壓油,供機(jī)組操作之用,是機(jī)組起動(dòng)、停止、調(diào)整負(fù)荷等操作的動(dòng)力,不論機(jī)組是處于運(yùn)行還是停機(jī)狀態(tài),油壓裝置都應(yīng)處于準(zhǔn)備狀態(tài),當(dāng)有一臺(tái)油泵發(fā)生故障時(shí),一定要能起動(dòng)備用油泵,并及時(shí)發(fā)出故障信號(hào),便于檢查和維修,并且要求2臺(tái)泵都能夠互為主備用,確保機(jī)組安全。

  2.2 傳統(tǒng)的油壓裝置控制系統(tǒng)的不足

  傳統(tǒng)的有觸點(diǎn)控制線路需要大量的中間繼電器,回路也需要許多閉鎖條件,導(dǎo)致接線復(fù)雜化、可靠性差,時(shí)常發(fā)生中間繼電器線圈燒毀、壓力接點(diǎn)和中間繼電器觸點(diǎn)粘連燒毀,甚至發(fā)生燒毀電動(dòng)機(jī)等事故,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)基本不能自動(dòng)和安全運(yùn)行。原因有以下幾點(diǎn):

  (1)圖1是改造前油壓裝置油泵電動(dòng)機(jī)操作結(jié)線圖,采用直流220V或交流380V強(qiáng)電控制是造成中間繼電器觸點(diǎn)、壓力接點(diǎn)粘連燒毀的主要原因。

  (2)輪換中間繼電器1(2)ZJ長(zhǎng)期帶電(交流380V)是造成繼電器線圈燒毀的主要原因。

  (3)當(dāng)主用泵起動(dòng)時(shí),如果輪換到的主用泵剛好有故障,不能馬上起動(dòng)備用泵,而要等到備用起動(dòng)線路來(lái)起動(dòng)備用泵,并且故障油泵不能發(fā)出故障信號(hào)。

  (4)電動(dòng)機(jī)主回路保護(hù)過(guò)于簡(jiǎn)單,熱繼電器只能保護(hù)過(guò)流,不能很好地保護(hù)缺相運(yùn)行的電動(dòng)機(jī)。而實(shí)際運(yùn)行中,大部分電動(dòng)機(jī)燒毀都因缺相所引起。縱使更換了交流固態(tài)控制器,雖然在起動(dòng)過(guò)流、運(yùn)行過(guò)流、過(guò)電壓等保護(hù)方面有比較可靠的作用,但對(duì)電動(dòng)機(jī)的缺相保護(hù)仍然存在著問(wèn)題。

  (5)不能隨時(shí)或及時(shí)遠(yuǎn)方起動(dòng)油壓裝置的油泵。

  圖 1 傳統(tǒng)的油壓裝置油泵電動(dòng)機(jī)操作結(jié)線

  2. 3 對(duì)傳統(tǒng)油壓裝置控制系統(tǒng)的改造

  針對(duì)傳統(tǒng)油壓裝置控制系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,我站在前年冬修期間,對(duì)傳統(tǒng)油壓裝置控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并取得了滿(mǎn)意的效果。改進(jìn)有以下幾點(diǎn):

  (1)圖2是改造后的油壓裝置油泵電動(dòng)機(jī)操作結(jié)線圖,將以前直流220V或交流380V強(qiáng)電控制改為直流24V弱電控制,有效地解決了壓力接點(diǎn)輔助觸頭粘連和燒毀的情況。

  (2)將傳統(tǒng)有觸點(diǎn)油壓裝置控制改為PLC(GE90-30)無(wú)觸點(diǎn)可編程邏輯控制器控制,減少了中間繼電器所引起的各種故障。例如:

  如圖1所示,以前在油壓正常的情況下,當(dāng)輪換中間繼電器1( 2)ZJ的(4、12)這對(duì)常閉觸頭接觸不好或者誤動(dòng)作時(shí),很容易造成2個(gè)輪換中間繼電器頻繁跳動(dòng),嚴(yán)重影響到油泵的正常起動(dòng),而且頻繁的跳動(dòng),也無(wú)法保證油泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  圖 2 改造后的油壓裝置油泵電動(dòng)機(jī)操作結(jié)線

  (3)從圖3可以看到,例如: 當(dāng)輪換到1號(hào)泵起動(dòng)時(shí)(%Q0033動(dòng)作),恰遇該油泵發(fā)出故障報(bào)警信號(hào),即輸入量(%I0031)已動(dòng)作,可以通過(guò)定時(shí)器(TMR)延時(shí)3S之后,起動(dòng)中間變量%M0601,馬上起動(dòng)2號(hào)泵而無(wú)需等到備用泵起動(dòng)時(shí),才起動(dòng)2號(hào)泵,并發(fā)出1號(hào)泵故障信號(hào)。此方法解決了以前在主用泵起動(dòng)時(shí),由于油泵自身或者交流固態(tài)控制器或交流接觸器有問(wèn)題時(shí),一定要等到備用泵動(dòng)作,才能夠保證油壓。如果此時(shí)正好遇到線路跳閘甩負(fù)荷,這樣就會(huì)因用油量消耗過(guò)大而造成事故低油壓停機(jī),使得機(jī)組無(wú)法帶上廠用電,嚴(yán)重威脅電站運(yùn)行安全。因?yàn)樵诶子晏欤艺窘?jīng)常會(huì)在1天內(nèi)出現(xiàn)多次跳閘,確實(shí)碰到過(guò)這種緊急情況,所以改造后徹底消除了這個(gè)安全隱患。

  圖3 油壓裝置控制流程

  (4) 在電動(dòng)機(jī)主回路中,采取(圖2)在交流固態(tài)控制器或交流接觸器三相輸出電源之間,加裝4個(gè)380 V、5 A的繼電器,每臺(tái)油泵各2個(gè),將其常開(kāi)觸點(diǎn)1ZJ(1, 4)、2ZJ(1,4)或 3ZJ(1,4)、4ZJ(1,4)串聯(lián)起來(lái), 作為油泵運(yùn)行狀態(tài)的輸入量(%I0080, %I0081) 引入PLC (圖3) ,如果%Q0033或%Q0034已動(dòng)作,而%I0080或%I0081未動(dòng)作,通過(guò)延時(shí)5S,起動(dòng)中間變量(%M0494或%M0495)來(lái)跳開(kāi)%Q0033或% Q0034,起到了可靠保護(hù)電動(dòng)機(jī)缺相運(yùn)行的問(wèn)題。

  (5) 在上位機(jī)畫(huà)面做出起動(dòng)按鈕通過(guò)%M1077、%M1078、%M1079、%M1080 來(lái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方控制,隨時(shí)或及時(shí)保證油壓。

  (6) 引用壓力變送器(模擬量)實(shí)現(xiàn)上位機(jī)可以觀察實(shí)時(shí)壓力值,并增加模擬量與開(kāi)關(guān)量并列的報(bào)警,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方監(jiān)視。

  3、PLC可編程邏輯控制器的優(yōu)點(diǎn)

  (1) 利用成熟的 PLC技術(shù)取消了常規(guī)的中間繼電器和時(shí)間繼電器,即減少故障點(diǎn),大大簡(jiǎn)化了接線,而且功能更強(qiáng),可靠性更高。

  (2) 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輪換(主、備用泵輪換)。

  (3) 用戶(hù)可以根據(jù)需要方便地改寫(xiě)這些軟件,并重新存入可編程邏輯控制器的相應(yīng)存儲(chǔ)器中,從而實(shí)現(xiàn)更改操作規(guī)則(即控制程序)的目的。

  (4) 無(wú)觸點(diǎn)接觸,克服了有觸點(diǎn)接觸可靠性差,以及由固定接線所導(dǎo)致的通用性、靈活性差,維修不方便等問(wèn)題。

  4、結(jié)束語(yǔ)

  目前上述改造已在本站安全可靠地運(yùn)行了1年多,自投入運(yùn)行以來(lái),再也沒(méi)有出現(xiàn)因繼電器觸頭或壓力接點(diǎn)的粘連,而燒毀電動(dòng)機(jī)的現(xiàn)象。整個(gè)油壓裝置控制系統(tǒng)運(yùn)行可靠,為電站的安全運(yùn)行做出了貢獻(xiàn)。

  參考文獻(xiàn):

  [1]方輝欽.現(xiàn)代水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)與試驗(yàn)[M].中國(guó)電力出版社,2004.

  [2]周大志.基于PLC的過(guò)程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用,2009,28(7):115-118.

  [3]戴棒棒,淺析電氣自動(dòng)化系統(tǒng)在水電站中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2011(24).

文章標(biāo)題:工程師論文發(fā)表水電站輔助設(shè)備控制系統(tǒng)技術(shù)改造

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